13-橡胶带式真空过滤机无浓缩尾矿脱水工艺

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橡胶带式真空过滤机无浓缩尾矿脱水工艺

一、研发背景

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司河西选厂尾矿库,位于选厂上游,2007年初验收并正式投入生产使,运行201310月坝顶堆积标高已接近原设计标高,按照当期选矿厂处理量,尾矿库剩余库容量已不能满足后期正常生产的要求。按最新政策规定,该尾矿库按原湿式排矿方式无法办理加高扩容设计与审批。蓬莱矿业在经过充分论证并获得集团批准后开始实施湿排改为干的尾矿库治理工程。

二、成果内容

1、尾矿高效脱水工艺方案论证及选用

在尾矿高效脱水工艺实施前,蓬莱公司组织相关专业人员对陶瓷过滤机、旋流器、振动筛、深锥浓密机、倾斜板浓密机、箱式压滤机、立式压滤机、带式压滤机、卧螺离心机、橡胶带式真空过滤机等尾矿处理设备设施与工艺进行了反复的经济技术考察、论证与可行性分析,最终选择了如下三个可行性比较高的方案进行深入的可行性研究与方案优化与论证。

1旋流+振动+浓密+压滤脱水工艺:该工艺为传统设计方案,需配11600m2Φ45m)的浓密机2500m2压滤机及其它附属设施,该方案投资1000多万元(详见1),运行成本高(详见2),特别Φ45m浓密机需要较大工业场地,征地几无可能。该方案投资大,运行费用高,且受国家政策和周边环境影响,几乎无法实施,无法解决矿山排尾燃眉之急。

1 1投资估算表

序号

工程名称

单位

数量

投资(元)

备注

单价

总价

设备购置及安装

 

 

 

 

 

1

配电设备及安装费用

1

380000

380000

 

2

管线及安装费用

1

390000

390000

 

3

选矿专业设备及安装





 


周边传动浓密NT-45

1


1450000

 


压滤80ZBYL-530

2


120000

 


厢式压滤XMZ500/1500-U

2


1400000

 


液下砂65Q-LP

2


20000

 


电动单梁起重LD Q=5tLk=10.5m,H=12m

1


110000

 


带式输送TD75 10080 L=30m

2


200000

 

 

高效搅拌槽

1


90000

 


设备费用合计




3460000


 

安装费

20%



692000

 

 

合计




4152000

 

4

土建费用

1



 


尾矿浓密机基础(构筑物)

M3

1800

400

720000



尾矿压滤厂房

M2

288

2400

691200



高频筛封闭设施

M2



10000

采板


沉淀池

M3

300


50000



土建费用合计




1471200


5

土地征用费




3670000


6

估算总投资




10063200

 


2 1运营成本估算表

序号

成本项目

年处理量

(吨)

年成本

/年)

单位成本

/吨)

备注

主要耗材






高频筛脱水部分





1

筛网及沉砂嘴

207900

72765

0.35


2

其他材料

207900

83160

0.40

泵叶轮等


压滤机及输送部分





3

滤布

138600

207900

1.5


4

皮带输送

138600

138600

1.0


5

其他材料

138600

48510

0.35

泵叶轮等


耗材合计

346500

412335

3.60


电费






268.4kW×24×0.8×330=170.06kWh

346500

1360466

3.92


人工工资






16×6/=96万元

346500


2.77

(含福利)

固定资产折旧






10013200/10

346500

1006320

2.89


总费用合计



13.18


2)旋流+振动+卧螺离心机脱水工艺:借鉴卧螺离心机在低浓度市政污泥脱水中的良好应用,公司领导及相关技术人员经过横向考察和送样试验,认为卧螺离心机可以对我公司尾矿干排旋流器溢流矿浆进行液固分离处理,该工艺处理实施以后,尾矿干排粗颗粒由已有脱水筛筛上得到,细颗粒由卧螺离心机得到,实现全尾矿脱水干堆工艺。为了保方案准确可靠20151218日上海电气集团离心机械研究所应邀LW350X1550NY型试验车及技术人员到我公司开展卧螺离心机脱水工业试验研究,现场对尾矿旋流器溢流矿浆进行直接离心脱水分离。试验数据3所示。

3 卧螺离心机脱水工业试验结果

进料m³/h

进料含固%

r/min

bar

沉渣含固%

滤液含固%

3.5

13.49

2590

100

79.1

0.73

2-2.5

12.6

3034

70-80

78.14

0.31

试验结:

物料为旋流器溢流液,原浆含固率10-15%间,该物料通过卧螺离心机直接分离,分离后排渣含固率75%左右,堆积性能良好,分离后的清液内大部分固体被分离掉,仍有一定量的微小固体残余,经烘干测固含量0.3%-0.7%,现场设备运行稳定,分离含固率基本达到客户要求的分离指标70%-75%),清液率低于客户要求(清液含固0.3%),有待提高。

根据现场工业试验效果分析计算,要实现旋流+振动+卧螺离心机的尾矿干排二期方案,需要再配5LW900×3510NY型特种工业水处理卧螺离心机及配套设施,新增工程装机功率1000kw,仅设备购置费就1000万元,加上新增供配电系统及其他辅助设施,总体投资1272万元(详见4)。该方案可实现无浓缩状态下的尾矿脱水工艺,但投资费用高,能耗高,运行费用大(详见5)。

4 2投资估算表

序号

工程名称

单位

数量

投资(元)

备注

单价

总价

设备购置及安装

 

 

 

 

 

1

配电设备及安装费用

1

580000

580000

 

2

管线及安装费用

1

390000

390000

 

3

选矿专业设备及安装





 


卧螺离心密LW900×3510NY

5


10000000

 


渣浆80ZBG-530

5


250000



液下砂65Q-LP

2


20000

 


电动单梁起重LD Q=5tLk=10.5m,H=12m

1


110000

 


带式输送TD75 8063 L=18m

1


80000

 

 

高效搅拌槽

1


90000

 


设备费用合计




10550000


 

安装费

5%



527500

 

 

合计




11077500

 

4

土建费用

1



 


设备基础土建

M3

500

400

20000



卧螺离心机厂厂房

M2

288

2400

691200



土建费用合计




711200


5

土地征用费




70000


6

估算总投资




12728700

 

3)橡胶带式真空过滤机无浓缩脱水工艺:在论证、试验卧式离心机对旋流器溢流矿浆处理效果的同时,蓬莱公司与核工业烟台同兴实业有限公司、上海滤翔共同对无浓缩状态下的橡胶带式真空过滤机尾矿脱水工艺进行了分析、研究与试验。

5 2 运营成本估算表

序号

成本项目

年处理量(吨)

年成本(/年)

单位成本(/吨)

备注

主要耗材






高频筛脱水部分





1

筛网及沉砂嘴

207900

72765

0.35


2

其他材料

207900

83160

0.40

泵叶轮等


卧螺离心机及输送部分





3

螺旋过流件、轴承

138600

207900

1.5


4

皮带输送

138600

138600

1.0


5

其他材料

138600

48510

0.35

泵叶轮等


耗材合计

346500

412335

2.19


电费






1000kW×24×0.8×330=170.06kWh

346500

16336000

18.28


人工工资






12×6/=96万元

346500


2.07

(含福利)

固定资产折旧






12728700/10

346500

1272870

3.67


总费用合计



26.21


真空布氏漏斗实验室试验

根据过滤情况,加药比不加药处理效果好。絮凝剂选择:阴离5056

2次试验数据处理量:503-748Kg/m²h

絮凝剂用量1/1000000(按矿浆量计算)

5/1000000(按干矿量计算)

滤布选择:建DZ-PP35滤液较为清澈。

中试试验

采用厂家自制DU5m²/500型试验用真空带式过滤机,现场制备全尾原浆浓度22.5%左右,通过搅拌桶给入试验设备进行抽滤,称取一定量滤饼重量105烘箱内4小时测其水分。中试结果与布氏漏斗试验数据基本相符,处理能力488-577Kg/m²×h。阴离5056絮凝剂用量1.2/1000000

阴离子絮凝剂浮选试验

试验证明:采用真空带式过滤机的全尾矿浆干排脱水工艺中添5056阴离子型絮凝剂对浮选指标的影响不明显,但5056阴离子型絮凝剂添加量超10g/t时对浮选指标有一定影响,因5056阴离子型絮凝剂添加量控制5-10g/t

设备选型及投资概算

根据布氏漏斗试验数据与工业试验结果,参考厂家样本生产能力,进入带式过滤机的尾矿矿量1050t/d,浮选金尾矿-20050%,给矿浓22.5%时,其单位处理量600-720kg/(m2h),考虑给矿波动和给矿浓度不稳定的因素,单位处理500kg/(m2h),选2DZ64m²/3200 真空带式过滤机即可满足生产,设备系统配置如6所示。由于真空带式脱水机属连续工作设备,工况相对稳定,且选厂目前处理能力尚有余量,设计暂不考虑备用设备,生产中通过严格管理、规范操作、加强维护等措施保证设备的正常运转。项目投资总概算500万元(详见7:工程投资概算表)。

6 带式真空过滤系统设备配置表

序号

设备名称

指标参数

数量(台)

总装机功率Kw

1

带式过滤机

处理面60m2

2

22×2

2

真空泵

55KW

2

55×2

3

真空泵

75KW

2

75×2

4

空压机

0.97/7

2

7.5×2

5

加药装置

F2500mm×2000mm

1

76.75

合计




326/0.67


7 3 工程投资概算表

序号

工程或费用名称

计算单位

数量

单价(万元)

合价(万元)

1

干排设备土建



50

50

2

车间厂房

1

50

50

3

沉淀池

2

20

40

4

真空带式过滤机

2

160

320

5

供配电

1

30

30

6

工艺管线

1

10

10


小计




500

8 3运营成本估算表

序号

成本项目

年处理量

(吨)

年成本

/年)

单位成本

/吨)

备注

主要耗材





1

过滤带、滤布

346500

480000

1.39

80×1000×6

2

絮凝剂及耗材

346500

48510

0.14


3

皮带耗材

346500

346500

0.7


4

其他材料

346500

277200

0.50

泵叶轮等


耗材合计



2.73


电费






326kw×24×0.8×330

=206.55kWh

346500

1652428

4.76


人工工资






9×6/=54万元

346500


1.56

(含福利)

固定资产折旧






5000000/10

346500

500000

1.44


总费用合计



10.49


4)方案论证与优化

针对三种尾矿脱水工艺方案的优缺点进行了对比分析,如9所示。

9 脱水方案经济技术与可行性对比

     方案

对比项目

1:旋流+振动+浓密+压滤机

2:旋流+振动+卧螺离心机

3:橡胶带式真空过滤机系统

场地及土建

浓密机需要较大场地增加征地4000M2

(现场无此空间))

占地较小 需要钢结构复合板房

占地较小,需要钢结构复合板房

脱水设备

新增浓密机、压滤机等设备较多

新增卧螺离心机

新增带式真空过滤机

滤饼含水率

<25%

< 25%

2025%

滤液含固率

0.3%-0.7%

0.7%-1.2%

0.3%-0.7%

溢流处理

易跑浑,需大规格浓密设备

分离后滤液含固率高

絮凝剂沉降

生产能力

效率低,处理能力小

效率低,处理能力小

效率高,处理能力大

配件检修

配件损耗频繁、检修难度大

配件更换频率小,易检修

维修简单

装机功率

200KW

1000KW

320kw

投资概算

1006万元

1272万元

500万元

运行费用

13.18/

26.21/

10.49/

由于方2投资大,能耗高、运行费用高,无比较优势,故不参与经济技术比较。

从工程投资和运行费用方面:方3工程投资比方1500万元,吨矿处理成本比方12.69元,方3具有较大的经济技术优势。

从占地及征地面积方面:方1脱水厂房24m×12m;方3过滤厂房面积36m×12m,两种方案的厂房占地面积相当。但是方1浓密机需要工业场3600m2,施工现场征地几无可能。方1项目实施的可行性极其渺茫。

从工艺流程方面:方1所采用的旋流器、高频脱水筛、普通浓密机和尾矿压滤机等设备,为矿山常用设备。优势是该系统使用经验成熟,设备便于操作、管理和维护。劣势是该系统作业连续性差,作业人员劳动强度大,操作、维修工作量大。需大量的操作、维修人员,增加了运行费用。

3采用带式过滤机,其工作流程分为絮凝、布料、过滤、脱水、滤布再生等环节。优势是作业连续性强,自动化程度较高,工艺稳定性高,作业人员小,劳动强度低,运行费用低。前期在选厂生产能力充裕、检修时间充足的情况下,可暂不考虑备用设备,后期根据设备运行状态和选厂生产能力变化情况再考虑是否增加备用设备。存在问题是加药缓冲箱容量小,缓冲能力小,需依靠沉淀池加以缓冲和补偿。

5)结论:由以上方案对比和经济技术分析可知,在所有备选方案中,橡胶带式真空过滤机系统工程可行性最高、投资费用最少、运行费用最低、技术指标最好,该方案易损件少,故障率低,可实现长周期连续运转、运行平稳、操作简便、劳动强度低,满足尾矿干堆的脱水要求。

河西选厂尾矿脱水工艺最终采用橡胶带式真空过滤机无浓缩全尾脱水方案。工艺流程为:

选厂尾矿矿浆经由渣浆泵扬送到尾矿脱水车间缓冲料箱,由缓冲料箱加入絮凝剂后矿浆自流到橡胶带式真空过滤机滤布上 真空抽滤后形成含水率约2025%的滤饼,B=800mm胶带输送机运至厂外,再用汽车转运至尾矿库中按要求堆放碾压;尾矿滤液自流入一1000m3沉淀池澄清后返回选厂循环利用。整个过程闭路循环,尾矿脱水工艺流程如1所示。

工艺流程图2018.9.12l

1 河西选厂尾矿干堆扩建工程工艺流程图

2、工程建设概况

20165月开始实施尾矿库干堆扩建工程,新建尾矿脱水车间布置在尾矿库北侧山体中部偏东位置,车间建筑面33m×24.5m。采2台处理能64m2的橡胶带式真空过滤机及其配套电控系统。尾矿滤液沉淀池设在车间南侧,新建××40m×10m×3m钢筋混凝土结构沉淀1个。安空气源热泵机+排管散热解决冬季供暖问题。

3个多月的紧张施工和设备调试具备试车条件201776日,随着机器的转动一样的尾矿浆哗哗流入真空带式过滤机,然后变的滤饼掉到皮带输送机上,这标志着山东黄金集团第一家使用真空带式过滤机无浓缩工艺对全尾矿脱水处理实现干堆处理工程试车成功。

当然,试运行过程中也发现诸多问题,蓬莱公司组织技术人员分阶段攻克缓冲箱药剂添加方式优化、滤布清洗效果优化、真空抽滤效果优化、设备稳定运行等核心技术与工艺瓶颈,为了打通工艺流程,实现系统处理能力与设备安全稳定可靠的运行,公司研究开展了尾矿干排车间工艺优化与产能达标专项攻关活动。

3、后期研究创新与优化

1)斜板缓冲箱优化与创新

橡胶带式真空过滤机一般给矿浓度要求25%以上,河西选厂总尾矿浓度约15-25%,流200-280m3/h,为了解决矿浆浓度低、流量不稳定问题,同时为了提高橡胶带式真空过滤机处理能力,需要在矿浆缓冲箱内对矿浆添加絮凝剂并充分混合后将细颗粒絮凝成团沉降,产生清水溢流并提高给矿浓度。

我们充分参考斜板浓密机工作方式与原理,结合缓冲箱给料功能,创新研制开发出斜板缓冲箱,该缓冲箱8mm钢板焊接而成,上箱3.0m×2.5m×3.2m一个平行六面体,箱内和料流垂直的方向上装有浓缩板和稳定板,下箱60˚收集浓缩物()的方锥形漏斗。研制开发的斜板缓冲箱一次试车成功,完全满足带式过滤机给料要求的絮凝、溢流、缓冲、给矿等功能要求。

工作原理:如2所示,自主研发的斜板缓冲料箱包括上部箱体和下部锥体。上部箱体内有斜置的斜板组群,斜板组群由若干个相互独立的斜板单元构成,处理物料由斜板单元下端两侧进入,斜板组群上方有一贯通全长的溢流槽,槽底开有节流孔,造成外排溢流的水力背压,保证各斜板单元载荷均匀,防止径向紊流。侧向半逆流的给料方式,能使下沉的固体颗粒、上行的澄清液各行其道,互不干扰,沿斜板下滑的矿浆进入下部锥体后,压缩脱水,并靠重力外排。

缓冲料箱改造图

1、给料 2、给料 3、斜板 4、溢流 5、溢流 6、底 A B下锥斗

2 斜板缓冲箱示意图

技术特点:

a 沉淀面积增大。下沉矿浆浓度增大。矿浆浓度15%左右提高25%

b 斜板可以对沉淀物起到再凝聚作用,使絮状物增大,易于沉淀。

c 斜板缓冲料箱创造了层流条件,絮凝及沉淀效果好。溢流排出的清水保持清澈、稳定,而且不存在污泥覆盖,溢流水量50m3/h

2)真空罐排液工艺改进

二罐三罐排液改造:设计每台橡胶带式真空过滤机系3个真空滤液罐所有滤液经沉淀池处理后排至选厂循环水池供生产再用。试运行发现除约40%的一罐排液略浑浊外,约60%的二罐三罐排液清澈,及无杂质。为此通过对管路的技术改造,将二罐三罐排液收集后直接返至选厂循环水池供生产再用,节约了计划施工2#沉淀池土建建设费80万元。

一罐排液口改造:运行发现橡胶带式真空过滤机真空度0.08mpa , 远远超过工艺要0.05mpa , 原因是真空滤液罐的排水口径限制了滤液流量。我们分析研究后把一罐排液口径250mm320mm , 加大一罐抽排水流量,提高了生产效率

img3
排液罐示意图

            3 带式过滤机自动排液罐改造图



3)滤布清洗系统改造

存在问题:原设计2000m3高位大水池安QW50-80-22潜水泵(扬80m,50m3/h,22kw),供滤布清洗用水,虽然能够满足供水压力和流量要求,但分流一部分密封用水、真空罐冷却用水、车间冲洗用水后,滤布清洗效果达不到设计要求,严重影响了运行效率和滤布使用寿命。

改造方案:经过反复分析研究后,我们决定将原设计的一次清洗改为三次清洗 根据单台设备要求:滤布再生水耗10~14.5m3/h,压0.5~0.7MPa,密封水耗3~4m3/h ,压0.4~0.6MPa。将原设计2000m3高位大水QW50-80-22潜水泵(扬80m,50m3/h,22kw),作为一次清洗和密封用水、真空罐冷却用水、车间冲洗用水等系统用水。同时在沉淀池的清水池内安1QW50-80-22潜水泵(扬80m,50m3/h,22kw),作为二次高压清洗用水,从根本上改善滤布清洗效果。同时引2路对驱动棍和从动棍进行清洗,防止大棍结垢导致大皮带跑偏。在带式过滤机头尾新增滤布冲洗喷2套,在车间北侧安10立方水1个(水源引2000M3高位水池),出水管引1IS65-40-315离心式清水泵,作为三次强力清洗用水,定时补充、强化滤布意外堵塞或滤布使用后期的冲洗效果,以延长滤布使用寿命,提高系统运转效率。

4)滤布刮刀装置改造

存在问题:滤饼经过经卸料辊和刮刀装置后出现卸料不净,由滤布冲洗水冲刷至地沟再进入沉淀池,加剧沉淀池淤积速度。

改造方案:将刮刀支架沿卸料辊往下调1厘米,使刮刀依托卸料辊顶住滤布,改善清刮料效果。

在头部增加一Φ150×3842滤布改向辊和重锤外挂式刮刀装置,保证滤饼经过经卸料辊和刮刀装置后卸料干净。

5)空压机恒压并列运行改造

改造原因:真空抽滤系统中真空罐的排水控制阀、滤布的涨紧以及皮带纠偏装置均需要一个压力较为稳定的供气系统,才能保证系统的正常运转。当系统控制管路压力低时,供气的活塞式空压机启动打压,当压力达到设定值时,活塞空压机停止工作。经一段时间运行,公司技术人员发现活塞空压机启停频繁,而且在活塞空压机启动时,电机处于全压、全频启动状态,因此电机的损耗、损坏情况比较严重,且机械冲击力过大,大大缩短了设备的正常使用寿命。为了解决该问题,降低电机损坏造成尾矿脱水系统停转的情况发生,公司采用恒压控制变频装置对活塞空压机进行了改造。

改造方案:原设计车间内两套真空抽滤系统分别2台活塞空压机及相应控制管路和气动装置控制。改造过程中,公司技术人员通过对原系统的运行观察和用气量分析,决定对两套控制管路进行合并改造,用一台空压机供两套系统压缩空气,另一台空压机作为备用。同时使用欧E2000-P0150-T3型变频器对空压机电机进行控制,针对空压机的工作模式,变频器选择内PID调节,通过通道输入上下限PID调节设定点、比例增益等参数的调节,使活塞空压机稳定工作在适宜频率,避免了电机频繁启停的现象。

改造效果:

通过本次改造,真空罐换气阀的开闭时间得到了合理调节,换气阀开闭状态的切换由原来4s延长8s,既节省了空压机的供气量,又减少了换气阀的机械磨损。

有效降低了电机的损耗,节约了设备维修费用。改造前,空压机电机在半年运行时间内因故障维修两次。改造后,电机运行状态良好,未出现故障维修情况。

提高了干排系统的运转效率。改造前因空压机电机故障,造成供气系统不正常,使干排系统停车多次。改造后,因采用一用一备方式,避免了活塞空压机故障对干排系统运行的影响。

6)、新增检测监控与自动控制系统

为保证真空带式过滤机的整体作业效率,精简操作人员,提升各环节管理水平,技术人员经过充分调研,自主设计尾矿干排车间检测监控与自动控制集控系统。该集控系统以数据采集、检测监控、故障诊断与实时报警、故障准确显示与处置、工艺流程实时控制与参数调整等手段的整合,实现管理信息化与生产自动化控制、过程监视和工艺自动化控制相结合,实现管理与控制一体化联动

4、创新优化后运行效果

1)经过以上工艺创新和技术改造后,新滤布更换后的前半期,单机最大处理能力由原设计500/日增加1400吨,增180%,滤饼含水率23%,满足干尾矿库内堆存要求,实现了在选厂满负荷开车情况下的尾矿干排脱水系统单机运行,不仅节省一个系统的运行费用,而且形成了两个互为备用尾矿干排生产系统,杜绝以往尾矿干排车间某一系列停摆整个选矿厂就得停产的弊端,保证整个选厂的正常生产。

2)在滤布使用的后半期,双系列最大处理能力由原设计1000/日增加1400吨,增80%,滤饼含水率23%,满足干尾矿库内堆存要求。因双系列运行能力余量大,在对单系列进行常规维修、调整的临时停机方式下,可以单机运行方式满足系统脱水需求,杜绝以往尾矿干排车间因某一系列停机造成选厂全部停产的弊端,保证了选厂的正常生产。

3)实际运行中滤液含固率和滤饼含水率化验结

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尾矿干排车间滤液沉降实验结果



尾矿干排车间滤饼含水率实验结果

序号

滤饼烘干前重量g)

滤饼烘干后重量g)

含水率%

1#皮带机

1000

793.9

20.61

2#皮带机

1000

784.2

21.58


4)河西选厂尾矿库干堆扩建工程建设费用对比分析

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5)河西选厂尾矿库干堆扩建工程干排车间运行费用

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(6)






河西选厂选矿回收率同比情况

由以下统计表同比情况可知,采用斜板缓冲+真空带式过滤机的全尾矿浆干排脱水工艺中添5056阴离子型絮凝剂对选矿回收率的没有影响。

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三、效益分析

1、创造了以斜板缓冲+橡胶带式真空过滤机脱水工艺为代表的无浓缩全尾脱水新方案,降低了尾矿脱水工艺技术难度、建设规模、投资费用与运行费用,使尾矿脱水变得简单易行,经济可靠。

2、成功实施无浓缩全尾脱水工艺后,河西选厂尾矿库实现了由湿排改为干排方式,解决了湿式排尾给尾矿库安全管理所造成的巨大安全风险。该尾矿库由湿排改为干排后浸润线高度下5米以上,库内无明显积水,保障了坝体稳定与尾矿库安全。

3解决了尾矿库加高扩容问题:通过斜板缓冲+橡胶带式真空过滤机无浓缩全尾脱水方案的实施,突破了原尾矿库无法加高扩容和无法新建尾矿库这一制约河西选厂正常生产的瓶颈问题。河西选厂尾矿库加17m,新增总库212.4m3,新增有效库191.2m3,按选厂生产能1000t/d处理量,可延长服务年9年。


2019年5月5日 22:08
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